本鋼新聞
瞄準重點(diǎn) 突破“瓶頸”
板材冷軋廠(chǎng)依托技術(shù)創(chuàng )新挖掘降本新動(dòng)能
板材冷軋廠(chǎng)三號酸軋機組生產(chǎn)乙班班長(cháng)才志仁在生產(chǎn)操作間隙,每隔一小時(shí)就要在電腦“酸軋機組調度圖表”上記錄下當時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)品的卷重、卷數和理論小時(shí)產(chǎn)量等成本指標情況。“如果生產(chǎn)有波動(dòng),通過(guò)與圖表中設定的參數進(jìn)行比對分析,就能一目了然看出問(wèn)題所在,找出影響成本的關(guān)鍵因素,從而制訂行之有效的改進(jìn)措施。這樣,影響成本的因素清晰了,改進(jìn)措施具體了,我們操作起來(lái)心里也更有數了。”才志仁告訴記者,這是他們廠(chǎng)通過(guò)技術(shù)改進(jìn)降成本的具體舉措之一。
降低成本是企業(yè)生存的根本,誰(shuí)的成本低,誰(shuí)就在市場(chǎng)競爭中占有優(yōu)勢。作為本鋼集團重要產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)的板材冷軋廠(chǎng),改變以簡(jiǎn)單的節約開(kāi)支、節省費用為主要手段的傳統成本管理理念,積極倡導以“對標挖潛”優(yōu)化生產(chǎn)工藝,實(shí)施技術(shù)創(chuàng )新攻關(guān)、技術(shù)改進(jìn)為導向的精細化成本管理新思路和方法。他們結合企業(yè)實(shí)際,經(jīng)過(guò)對成本的細化、分析和計算,確定了產(chǎn)品盈利能力對標、潤滑油消耗及成本攻關(guān)和提高產(chǎn)能攻關(guān)、降低帶斷等8大項、31個(gè)子項的重點(diǎn)降成本攻關(guān)項目,并由分管廠(chǎng)長(cháng)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組織開(kāi)展攻關(guān)。同時(shí),制訂攻關(guān)目標、節點(diǎn)和考核指標,對攻關(guān)工作實(shí)行全過(guò)程監控,確保實(shí)現攻關(guān)目標,達到預期效果。
該廠(chǎng)相關(guān)負責人告訴記者:“降成本不能只停留在‘撿芝麻’的層面,更多的是要發(fā)動(dòng)全員的力量,通過(guò)技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng )新,為降成本注入新動(dòng)力,在更大程度上更深層次實(shí)現降本增效。”
找準降本要點(diǎn),降本有的放矢。在冷軋生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)生斷帶事故會(huì )直接導致生產(chǎn)線(xiàn)停機,作業(yè)率下降,事故部位的產(chǎn)品成為廢品、事故輥增加、設備損壞等。因此,減少斷帶事故的發(fā)生是該廠(chǎng)降成本工作的重要攻關(guān)目標。為了減少二號酸軋機組斷帶次數,該廠(chǎng)成立了攻關(guān)小組,針對影響工藝穩定的重點(diǎn)環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn),確立了焊縫斷帶攻關(guān)技術(shù)攻關(guān)項目,經(jīng)過(guò)大量現場(chǎng)技術(shù)研究后,通過(guò)對激光焊機重要部件精度進(jìn)行調整,及利用年修期間對焊機軌道進(jìn)行更換等措施,降低了斷帶率,提高了生產(chǎn)效率。據統計,攻關(guān)后,該機組發(fā)生斷帶次數明顯減少,并且焊縫沒(méi)有出現斷帶。
今年初,針對各工序部分技術(shù)同類(lèi)的特點(diǎn),該廠(chǎng)先后開(kāi)展了拖拽電纜、輥涂機技術(shù)參數、TMEIC焊機日常維護管理等技術(shù)攻關(guān),在進(jìn)行“日統計、周分析”后,通過(guò)對關(guān)鍵指標偏差及時(shí)整改,取得了顯著(zhù)成果。1月份,二號酸軋機組設備運行故障時(shí)間、故障率實(shí)現歷史最好水平;三號酸軋機組突破歷史紀錄,月產(chǎn)達19.91萬(wàn)噸,達到并超過(guò)設計產(chǎn)能;四號鍍鋅機組實(shí)現連續運行45天19小時(shí)無(wú)故障,創(chuàng )歷史紀錄,實(shí)現元月生產(chǎn)開(kāi)門(mén)紅,為本鋼集團實(shí)現高起點(diǎn)開(kāi)局奠定了堅實(shí)基礎。
降低成本是企業(yè)生存的根本,誰(shuí)的成本低,誰(shuí)就在市場(chǎng)競爭中占有優(yōu)勢。作為本鋼集團重要產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)的板材冷軋廠(chǎng),改變以簡(jiǎn)單的節約開(kāi)支、節省費用為主要手段的傳統成本管理理念,積極倡導以“對標挖潛”優(yōu)化生產(chǎn)工藝,實(shí)施技術(shù)創(chuàng )新攻關(guān)、技術(shù)改進(jìn)為導向的精細化成本管理新思路和方法。他們結合企業(yè)實(shí)際,經(jīng)過(guò)對成本的細化、分析和計算,確定了產(chǎn)品盈利能力對標、潤滑油消耗及成本攻關(guān)和提高產(chǎn)能攻關(guān)、降低帶斷等8大項、31個(gè)子項的重點(diǎn)降成本攻關(guān)項目,并由分管廠(chǎng)長(cháng)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組織開(kāi)展攻關(guān)。同時(shí),制訂攻關(guān)目標、節點(diǎn)和考核指標,對攻關(guān)工作實(shí)行全過(guò)程監控,確保實(shí)現攻關(guān)目標,達到預期效果。
該廠(chǎng)相關(guān)負責人告訴記者:“降成本不能只停留在‘撿芝麻’的層面,更多的是要發(fā)動(dòng)全員的力量,通過(guò)技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng )新,為降成本注入新動(dòng)力,在更大程度上更深層次實(shí)現降本增效。”
找準降本要點(diǎn),降本有的放矢。在冷軋生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)生斷帶事故會(huì )直接導致生產(chǎn)線(xiàn)停機,作業(yè)率下降,事故部位的產(chǎn)品成為廢品、事故輥增加、設備損壞等。因此,減少斷帶事故的發(fā)生是該廠(chǎng)降成本工作的重要攻關(guān)目標。為了減少二號酸軋機組斷帶次數,該廠(chǎng)成立了攻關(guān)小組,針對影響工藝穩定的重點(diǎn)環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn),確立了焊縫斷帶攻關(guān)技術(shù)攻關(guān)項目,經(jīng)過(guò)大量現場(chǎng)技術(shù)研究后,通過(guò)對激光焊機重要部件精度進(jìn)行調整,及利用年修期間對焊機軌道進(jìn)行更換等措施,降低了斷帶率,提高了生產(chǎn)效率。據統計,攻關(guān)后,該機組發(fā)生斷帶次數明顯減少,并且焊縫沒(méi)有出現斷帶。
今年初,針對各工序部分技術(shù)同類(lèi)的特點(diǎn),該廠(chǎng)先后開(kāi)展了拖拽電纜、輥涂機技術(shù)參數、TMEIC焊機日常維護管理等技術(shù)攻關(guān),在進(jìn)行“日統計、周分析”后,通過(guò)對關(guān)鍵指標偏差及時(shí)整改,取得了顯著(zhù)成果。1月份,二號酸軋機組設備運行故障時(shí)間、故障率實(shí)現歷史最好水平;三號酸軋機組突破歷史紀錄,月產(chǎn)達19.91萬(wàn)噸,達到并超過(guò)設計產(chǎn)能;四號鍍鋅機組實(shí)現連續運行45天19小時(shí)無(wú)故障,創(chuàng )歷史紀錄,實(shí)現元月生產(chǎn)開(kāi)門(mén)紅,為本鋼集團實(shí)現高起點(diǎn)開(kāi)局奠定了堅實(shí)基礎。
2019-03-19