本鋼新聞
設備部:走穩步子開(kāi)好頭
新年第一天,由設備部負責人帶隊,設備部機動(dòng)處、計劃處、設備管理處等處室負責協(xié)調設備檢修的技術(shù)和管理人員一行早早就來(lái)到板材煉鐵廠(chǎng)五號高爐大修現場(chǎng),邊查看檢修進(jìn)度,邊與業(yè)主單位、施工單位人員交流,詢(xún)問(wèn)遇到哪些問(wèn)題,并現場(chǎng)一起研究解決。
設備部設計管理處科長(cháng)孫嘉強向記者介紹,由于聯(lián)合檢修和重點(diǎn)技改工程事關(guān)本鋼集團未來(lái)幾年的發(fā)展,本鋼集團領(lǐng)導提出要求,必須穩扎穩打,發(fā)揚“踏石留印、抓鐵有痕”的工作精神,把這項工作做出成效。近兩個(gè)月來(lái),設備部會(huì )同相關(guān)部門(mén)馬不停蹄地推進(jìn)本鋼集團聯(lián)合檢修和重點(diǎn)技改工程各項工作。設備部積極組織板材煉鐵廠(chǎng)檢修項目和新建高爐項目,以增加企業(yè)的有效煉鐵產(chǎn)能。同時(shí),對板材煉鋼廠(chǎng)一號轉爐改造工程,四號、五號、六號轉爐環(huán)保改造工程實(shí)施改造,使板材公司煉鐵和煉鋼系統達到合理的產(chǎn)能匹配,為本鋼集團創(chuàng )造更大的效益。
為了在2018年有一個(gè)良好的開(kāi)局,設備部從去年底就開(kāi)始實(shí)行每周6天工作日和“白加黑”的工作制度,技術(shù)、管理人員每天早、晚必到檢修改造現場(chǎng),針對具體問(wèn)題制訂解決方案。按照預訂的工作計劃,每周一在板材煉鐵廠(chǎng)跟蹤五號高爐爐缸整體澆鑄檢修進(jìn)度并解決難題,落實(shí)新一號高爐今年3月1日大修、六號高爐5月17日大修的準備工作;每周二在北營(yíng)公司,重點(diǎn)研究300平方米和360平方米兩臺燒結機大修,新建兩座100噸轉爐,新建1座70噸電爐,焦爐系統、煉鋼區改造,回轉窯新建及螺紋鋼生產(chǎn)線(xiàn)、優(yōu)質(zhì)高線(xiàn)建設的準備事宜;每周三召開(kāi)會(huì )議集中研究解決熱連軋、冷軋、焦化、能源介質(zhì)等工序聯(lián)檢過(guò)程中需要本鋼集團解決的問(wèn)題;每周四在板材煉鋼廠(chǎng)集中研討煉鋼一號、二號、四號、五號轉爐爐役修如何更好地與高爐大修配套、優(yōu)化工序銜接,以及一號轉爐恢復性改造方案穩定事宜。此外,設備部還組織相關(guān)單位積極推進(jìn)礦業(yè)花嶺溝鐵礦開(kāi)采項目進(jìn)度。
孫嘉強告訴記者,從去年12月18日板材煉鐵廠(chǎng)五號高爐大修開(kāi)始,設備部負責人和相關(guān)技術(shù)、管理人員每天都到現場(chǎng)跟蹤解決爐缸整體澆鑄的檢修進(jìn)度和出現的問(wèn)題,并根據具體情況隨時(shí)調整檢修方案。同時(shí),會(huì )同板材煉鐵廠(chǎng)工程技術(shù)人員和中冶賽迪設計單位的設計人員,針對板材煉鐵廠(chǎng)五號高爐爐底風(fēng)冷管改造及現有爐底、爐缸熱電偶重新優(yōu)化布置的技術(shù)改造工程進(jìn)行研究,在3天內就拿出檢修方案,為保證五號高爐大修順利進(jìn)行提供了技術(shù)保證。板材煉鋼廠(chǎng)一號轉爐建設是承接鐵鋼工序的重要環(huán)節,為達到國家環(huán)保排放指標的要求,設備部積極協(xié)調板材煉鋼廠(chǎng)、中冶京誠公司技術(shù)人員進(jìn)行多次方案討論,決定采用先進(jìn)的新聽(tīng)法除塵工藝對一號轉爐除塵系統進(jìn)行改造,并考察在國內有應用的大型鋼廠(chǎng),與戰略規劃部、能源部、環(huán)保部等部門(mén)密切合作,制訂整改方案。該項目完成改造后,將使顆粒物排放濃度含塵量由每立方米100~120毫克下降到每立方米30~40毫克,不僅使本鋼集團轉爐系統的排放指標達到行業(yè)先進(jìn)水平,更能為本鋼集團節省大量的環(huán)境排污費用。
設備部設計管理處科長(cháng)孫嘉強向記者介紹,由于聯(lián)合檢修和重點(diǎn)技改工程事關(guān)本鋼集團未來(lái)幾年的發(fā)展,本鋼集團領(lǐng)導提出要求,必須穩扎穩打,發(fā)揚“踏石留印、抓鐵有痕”的工作精神,把這項工作做出成效。近兩個(gè)月來(lái),設備部會(huì )同相關(guān)部門(mén)馬不停蹄地推進(jìn)本鋼集團聯(lián)合檢修和重點(diǎn)技改工程各項工作。設備部積極組織板材煉鐵廠(chǎng)檢修項目和新建高爐項目,以增加企業(yè)的有效煉鐵產(chǎn)能。同時(shí),對板材煉鋼廠(chǎng)一號轉爐改造工程,四號、五號、六號轉爐環(huán)保改造工程實(shí)施改造,使板材公司煉鐵和煉鋼系統達到合理的產(chǎn)能匹配,為本鋼集團創(chuàng )造更大的效益。
為了在2018年有一個(gè)良好的開(kāi)局,設備部從去年底就開(kāi)始實(shí)行每周6天工作日和“白加黑”的工作制度,技術(shù)、管理人員每天早、晚必到檢修改造現場(chǎng),針對具體問(wèn)題制訂解決方案。按照預訂的工作計劃,每周一在板材煉鐵廠(chǎng)跟蹤五號高爐爐缸整體澆鑄檢修進(jìn)度并解決難題,落實(shí)新一號高爐今年3月1日大修、六號高爐5月17日大修的準備工作;每周二在北營(yíng)公司,重點(diǎn)研究300平方米和360平方米兩臺燒結機大修,新建兩座100噸轉爐,新建1座70噸電爐,焦爐系統、煉鋼區改造,回轉窯新建及螺紋鋼生產(chǎn)線(xiàn)、優(yōu)質(zhì)高線(xiàn)建設的準備事宜;每周三召開(kāi)會(huì )議集中研究解決熱連軋、冷軋、焦化、能源介質(zhì)等工序聯(lián)檢過(guò)程中需要本鋼集團解決的問(wèn)題;每周四在板材煉鋼廠(chǎng)集中研討煉鋼一號、二號、四號、五號轉爐爐役修如何更好地與高爐大修配套、優(yōu)化工序銜接,以及一號轉爐恢復性改造方案穩定事宜。此外,設備部還組織相關(guān)單位積極推進(jìn)礦業(yè)花嶺溝鐵礦開(kāi)采項目進(jìn)度。
孫嘉強告訴記者,從去年12月18日板材煉鐵廠(chǎng)五號高爐大修開(kāi)始,設備部負責人和相關(guān)技術(shù)、管理人員每天都到現場(chǎng)跟蹤解決爐缸整體澆鑄的檢修進(jìn)度和出現的問(wèn)題,并根據具體情況隨時(shí)調整檢修方案。同時(shí),會(huì )同板材煉鐵廠(chǎng)工程技術(shù)人員和中冶賽迪設計單位的設計人員,針對板材煉鐵廠(chǎng)五號高爐爐底風(fēng)冷管改造及現有爐底、爐缸熱電偶重新優(yōu)化布置的技術(shù)改造工程進(jìn)行研究,在3天內就拿出檢修方案,為保證五號高爐大修順利進(jìn)行提供了技術(shù)保證。板材煉鋼廠(chǎng)一號轉爐建設是承接鐵鋼工序的重要環(huán)節,為達到國家環(huán)保排放指標的要求,設備部積極協(xié)調板材煉鋼廠(chǎng)、中冶京誠公司技術(shù)人員進(jìn)行多次方案討論,決定采用先進(jìn)的新聽(tīng)法除塵工藝對一號轉爐除塵系統進(jìn)行改造,并考察在國內有應用的大型鋼廠(chǎng),與戰略規劃部、能源部、環(huán)保部等部門(mén)密切合作,制訂整改方案。該項目完成改造后,將使顆粒物排放濃度含塵量由每立方米100~120毫克下降到每立方米30~40毫克,不僅使本鋼集團轉爐系統的排放指標達到行業(yè)先進(jìn)水平,更能為本鋼集團節省大量的環(huán)境排污費用。
2018-01-18
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